鄂城钢铁公司炼铁厂发动全体职工深入开展岗位创新活动,职工们在“降本”上下功夫,在“增效”上想办法,一项项创新好点子竞相涌现。
小建议解决大问题
炼铁厂原料车间1#斗轮取料机每次检修时,物料只能通过汽车转运至受料槽直拨供往高炉。汽车上料和运输过程不仅造成环境污染,且块矿直拨未经筛分,含粉过高影响烧结机和高炉运行。
为解决这一难题,原料车间主任师张海滨与技术骨干在现场勘察、量尺寸,经过几天的研究探讨,想出一条合理化建议:在取料机轨道上制作一台移动供料小车作为备用应急设备。
自行设计制作安装行走给料机装置后,在取料机检修、维护或发生故障时,利用该装置为生产组织保供,避免断料、缺料影响高炉的生产。每年还可节约运输费用1.8万元,实施效果较好。目前该项目已受理为实用型专利。
改进蒸汽,提升生产效率
烧结车间蒸汽管道由于铺设不均匀,压力不足,导致蒸汽预热混合料的效果较差,造成能源浪费。车间技术人员以此为切入点,展开积极讨论,商讨优化蒸汽管道设计方案。
改造后,实现蒸汽更有效利用,蒸汽管道每吨烧结矿能耗下降0.1kg,混合料料温提高10℃以上,燃料、热水等其他能源消耗也随之下降,年节约15万元左右。(谢小萍 赵江枫)